氨氮濃度確定曝氣區(qū)域的溶解氧濃度
硝化過程由于需要好氧的條件,因此在一般的活性污泥工藝中都設(shè)置了好氧池或好氧區(qū),通過曝氣設(shè)備向水中充入大量空氣或氧氣,保證硝化過程的進(jìn)行。早期設(shè)計(jì)的污水廠對于曝氣量的控制大多依據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù)或經(jīng)驗(yàn),往往導(dǎo)致硝化效率不穩(wěn)定,時(shí)而不達(dá)標(biāo),時(shí)而又曝氣過量。由于曝氣所需的電能占污水廠日常運(yùn)行費(fèi)用的很大部分,因此這種粗放型的控制方式會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用較高。近年來,隨著水處理工藝技術(shù)不斷進(jìn)步,逐漸將自動(dòng)控制系統(tǒng)引入到污水廠日常運(yùn)行管理中,采用溶解氧在線分析儀在曝氣區(qū)域?qū)ζ貧饬窟M(jìn)行反饋控制,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值一般將水中溶解氧控制在2mg/L左右可以基本保證硝化反應(yīng)的正常進(jìn)行。但是,水中的溶解氧濃度只是保證硝化反應(yīng)可以正常進(jìn)行的一個(gè)外部條件,影響硝化反應(yīng)的因素還有很多,包括pH值、溫度、有機(jī)物濃度、水力停留時(shí)間和污泥齡等,單純控制溶解氧濃度為恒定值還不能達(dá)到非常理想的效果。因此,為了對硝化反應(yīng)過程更加合理地實(shí)施控制,引入了以氨氮和溶解氧協(xié)調(diào)控制方案。
對于大多數(shù)城市污水處理廠而言。主要能耗用于氨氮的硝化過程,因?yàn)榇蟛糠值目山到庥袡C(jī)物已在反硝化過程中去除。氨氮在溶解氧的作用下轉(zhuǎn)化為硝氮的過程是脫氮工藝的核心部分,污水中氨氮對溶解氧的需求直接反映了系統(tǒng)對溶解氧的需求。由工藝流程(見圖6-52)可知,在硝化池末端安裝溶解氧和氨氮分析儀,對溶解氧和氨氮進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并由氨氮濃度和溶解氧濃度協(xié)調(diào)控制曝氣池總管上的空氣閥開啟度,調(diào)節(jié)供氧強(qiáng)度。溶解氧濃度一般控制在2 -3mg/L恰到好處,既能保證硝化反應(yīng)的完全進(jìn)行,又可避免溶解氧濃度過高經(jīng)內(nèi)回流通道帶入到缺氧區(qū),不僅影響缺氧區(qū)的正常反應(yīng),而且增加能耗。當(dāng)溶解氧濃度超過上限閾值時(shí),可采取關(guān)閉鼓風(fēng)機(jī)的措施來降低能耗,氨氮濃度維持在一個(gè)相對穩(wěn)定的水平上。曝氣池溶解氧與氨氮的實(shí)時(shí)監(jiān)控圖見圖6-53。